经过科学统筹与精心组织,柬水公司于近日顺利完成3、4号机组A级检修工程,较原定计划提前9天完成全部检修任务,实现设备运行可靠性显著提升目标,为电站平稳运行提供了坚实保障。
精心筹备奠基础
检修前,该公司针对3、4号机组的具体问题制定专项方案:4号机组重点解决瓦温传感器损坏、滑环表面磨损及制动器复归异常问题,3号机组着力改善导叶漏水问题。检修方案涵盖标准项目、技术整改、试验检测等300余项任务,并借鉴前期经验优化流程,将原定94天的工期缩短至85天。
安全管理保障质量
检修期间,该公司严格执行《电业安全工规程》《中国大唐集团A级检修管理办法》,对中柬检修人员实施分级安全培训,特别对受限空间、动火等高危作业开展三维模拟演练,全员通过安全考核。
建立“业主带班+现场巡查”机制,全程监督工作票执行和防护措施落实。高空作业全程系挂安全带,交叉作业搭建双层防护棚,孔洞采用钢板封闭并设置警示标识,实现零事故目标。
技术攻坚提质效
此次检修,该公司通过技术攻坚,完成4号机组四大系统升级:调速系统优化控制算法提升响应速度,励磁系统更换核心部件稳定输出电压,保护系统采用冗余设计增强可靠性,全新监控系统实现设备状态实时追踪。针对4号机组滑环表面粗糙问题,运用数控车床精密加工恢复平整度。3号机组采用超声波探伤定位导水叶损伤,通过机械加工与人工校准双结合方式,精准控制叶片间隙,有效降低水流损失。每项工作完成后,通过对比机组历史运行数据与现行标准,确保检修后各项指标符合设计标准。
本次检修通过科学组织与技术创新实现安全、质量、效率全面提升。接下来,柬水公司将持续完善设备管理机制,为保障区域电力供应发挥更大作用。